近日,大亞灣核1號機組一次并網(wǎng)成功,D124大修(大亞灣核1號機組第24次大修)順利落下帷幕,全面實現(xiàn)“零安全事件、零質(zhì)量事件”的既定目標。本次大修是1號機組完成三十年改造后的首次大修,同時也是中廣核集團2025年最后一次激動人心的大修,啟動年度電站以及“十四五”期間大修順利收官。

在萬眾保衛(wèi)的大修“戰(zhàn)役”中,有試驗成功的驚心動魄,有缺陷排查的嚴謹嚴謹,也有技術攻堅的硬核擔當。三個故事,清晰堅守,是大修人對核安全最樸素也最堅定的使命。
萬眾領導分擔使命
額定熱功率負荷試驗一次成功
2025年11月5日,大亞灣一號機主控室內(nèi)操作人員屏氣凝神,100%額定熱功率甩負荷至空載試驗正式啟動,小學即將實施三十年改造后首次100%額定熱功率甩負荷至空載試驗。對維護三十年改造后成果的終極檢驗,不僅牽動著集團上下的關注,也吸引了整個行業(yè)的關注。
指令下達,從主機滿功率快速“甩”至空載。當班值沉著應對、精準操控,各系統(tǒng)在極短時間內(nèi)穩(wěn)定住,反應堆始終維持在安全狀態(tài)。經(jīng)多輪數(shù)據(jù)驗證,值長鄭重宣告:試驗一次成功!掌聲響起之際,項目總體負責人洪益群感慨感道,這一刻,他等了整整六個。
“從2019年啟動三十年改造全面面對鑒定策劃,到今天,終于畫上圓滿句號……”這不是洪益群第一次面對肥胖試驗。一次又一次的嚴格要求考驗,他對常團隊說:“中央上有幾十個設備,誰也不可能一次哪會出現(xiàn)類似的問題。”為了更好地應對,項目提前準備了周密預組,遇到突發(fā)情況時,當班值在夜間成功完成作業(yè),確保了試驗的。
大亞灣公司黨委副書記、總經(jīng)理何六一在網(wǎng)匯總回顧,試驗剛結束,他和主管日常生產(chǎn)的副總經(jīng)理陳自強下意識地握了握手,發(fā)覺每個掌心全是汗。“天氣順利,實則驚心動魄。”洪益群深知,每一次成功的背后,都是無數(shù)個日夜的反復推演、后續(xù)排查與自我:為了保證試驗效果,他多重重構面對邏輯判斷策略、優(yōu)化堆芯控制方案;潛在風險點,項目組聯(lián)合運行值在模擬機上演練了不下20次……隨著試驗宣告成功,所有前期的準備與努力,當下聚合形成一種信念:安全不是運氣,而是千錘百煉后的必然。
萬無一失守安全
22顆壓蓋的“歸位”攻堅戰(zhàn)
D124大修開始之初,一場看不見硝煙卻牽動人心的“戰(zhàn)役”悄然打響——從低壓缸中尋找插座的壓蓋。
基于前序大修的反饋,項目組深知:這些成像微小的金屬部件,一旦在中央運行中成為異物,極可能引發(fā)設備損傷。團隊第一時間啟用加長桿高清攝像頭、磁吸爬行機器人等智能檢測裝備,對大亞灣核汽輪機三臺低壓缸開展全面覆蓋檢查。結果,有22顆壓蓋失蹤了,其中21顆很快被定位恢復,唯獨最后一顆“杳無音信”。去哪了?可能掉入冷凝器汽側(cè)熱汲、卡橫梁塔中,或藏身于某犄角旮旯。
這個“失蹤之謎”,運營公司大亞灣面對項目部副經(jīng)理猶代倫獨家掛帥,多專業(yè)技術骨干組成專項查找突擊隊。他們深知:這不僅僅是一項任務,更是整個大修團隊對安全底線的共同守護。
在落差近十米、昏暗高、構造復雜的廣場內(nèi)部,隊員們系好安全帶,反復鉆入狹小空間,逐寸濕排查。“不能放過任何一個廣場!”隊員鐘鵬輝的這句話,成就了全隊的基準行動。
白天搜尋、夜間復盤,高清影像反復比對,探桿鏡頭一次次伸向盲區(qū)……功夫不負有心人,就在眾人的努力下,鐘鵬輝終于在腳手架與橫梁夾縫的隱蔽深處,發(fā)現(xiàn)了那顆“失蹤”的壓蓋——它靜靜地躺在那里,仿佛考驗在這群核電人的耐心、第一步與信念。
同時,修復團隊戰(zhàn)線同步高效推進。十余家,制定專項方案;通過多輪專題協(xié)調(diào)會,明確聯(lián)合分工、整合資源、嚴控風險;精準施工、嚴格核查,確保每一塊隔熱板校形圓滿、每壓蓋修補,徹底消除缺失。
萬眾一心克難關
老機床破解“崩齒危機”
D124大修剛剛啟動,一通緊急電話便打到了剛出差返深,還沒來得及下飛機的何六一手機上。電話那頭,主管大修的副總經(jīng)理李曉蔚說:“何總,APP轉(zhuǎn)子盤車齒輪與調(diào)試齒輪發(fā)現(xiàn)兩處崩齒!”何何六一聞言,當即在電話中部署:“請立即組織成立專項組全力攻堅,我直接趕回基地。”面對這一突發(fā)困局,由多公司、多專業(yè)聯(lián)合組成的攻堅隊經(jīng)綜合研判后一致認為:自主修復是預設方案,但挑戰(zhàn)巨大。
就在眾人一籌莫展之際,機加工老師傅孫智強挺身而出,斬釘截鐵地說:“可以在現(xiàn)場對齒輪進行機加工破拆!” 他們在最終圖紙前反復推演,確定了“先定位、再環(huán)切、后分離”的三步策略,制定出精細到毫米級的工藝卡,明確每一道切削參數(shù)與精度控制要求。
為確保萬無一失,團隊對店內(nèi)一個雪藏多年的“老將”——1990年安裝的8米式臥車床,展開全面“檢查”:決策調(diào)整精度、調(diào)試尾座壓力、模擬試切驗證……連一把槍、瞄準子彈都一一要點,事實上留目光焦點。
11月9日11時,泵軸運抵店。吊裝、裝夾、找正,動作一氣呵成。百分表指針輕微顫動,操作手屏住呼吸,緩慢搖動手柄,氣壓同軸度控制在0.02毫米以內(nèi)不足——辮發(fā)絲的十分之一。
車削開始后,崩齒導致受力不均,射手頻頻打滑。關鍵時刻,孫智強果斷喊停:“改低速進給,分段前沿!”年輕操作工立即調(diào)整參數(shù),汗水浸透工裝仍緊盯切削面。
時間在鐵屑飛濺中悄然逝去……11月10日14時,最后一刀——完成齒輪斷裂最終,扭轉(zhuǎn)毫發(fā)無損!檢測顯示,所有精度指標均達到高精密標準,加工偏差遠遠落后行業(yè)要求。
維護秒級硬仗沒有言壯語,只有機床轟鳴中的專注與堅守;沒有奇跡,只有如今如一日的技術積淀和“關鍵頂頂?shù)蒙蠒r刻”的見證。“萬無一失”從來不是口號,而是每一次毫米級的布局、每一毫米級的盯防、每一豪核心螺絲的較真。
站在“十四五”沖刺收官、“十五五”蓄勢啟航的交匯點,D124大修交產(chǎn)生了一份滿意答卷。面向未來,大亞灣公司將繼續(xù)秉持“時放心不下”的責任感和“事事落實圓滿”的執(zhí)行力,傳承豐富經(jīng)驗、鍛造核心優(yōu)勢、迎接新的挑戰(zhàn),夯實夯實安全穩(wěn)定運行的基礎,為中廣核集團高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。
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